安全环保试用期工作总结

时间:2026-04-27 作者:好拿网

三个月试用期,我主要负责硫磺回收单元的现场安全与环保管理,同时带着四个人的工艺小组。不说虚的,直接过手头的事。

票证管理是我接手的第一个烂摊子。之前动火票气体检测一签字就完事,有两次我随机复测,发现实测可燃气浓度跟票面数据对不上——差了近一倍。第三周催化剂再生单元准备动火,票上写“合格”,我拿检测仪在焊点旁边一测,LEL直接跳到24%。当场把焊枪收了,叫停作业。安全员老张觉得我驳他面子,班组长也嘟囔“以前都这么干”。我没吵,拉了张桌子在现场开短会:以后每张动火票必须由项目技术员带检测仪到点实测,数据拍照上传班组群,票证附水印照片和实测时间戳。头两周执行阻力大,有人拿旧照片糊弄,我查出来两张,当天在群里通报,连带考核了当班班长。第三周票证合格率从67%拉到89%,第五周稳定在94%以上。到现在没再出过检测数据造假。

环保上最头疼的是换热器打压测试的废液。每次两吨左右,碱性清洗剂加少量油污,COD实测值三千多,直接排污水管网肯定不行。我跟维修班老刘翻图纸,找了一台退役的5立方废液罐,罐底加装隔油挡板——挡板开孔直径12mm,孔间距15cm,这个尺寸是试了三次才定下来,第一次孔径太大油水不分,第二次孔径太小堵了三次。罐侧加pH调节槽,用厂区闲置的一台气动隔膜泵(型号QBY-40)把废液打到污水处理站调节池。管线沿管廊敷设,用了40米DN50碳钢管,三个弯头。动火连干两天,第二天下午试运行时发现隔板焊接处有砂眼漏液,又补焊了半小时。现在每次打压测试,废液实际回收率在97%左右(管线残留和蒸发避免不了),外排COD稳定在210-230之间。环保检查来了个人,看了说“土办法管用”,让焦化车间也照着改了一套。

说个丢人的事。第四周脱硫塔循环泵机封泄漏,碱液往外溅。当班操作工小陈要按急停,我喊住他——急停会触发塔内浆液倒灌,清烟道至少三天。快速判断是机封动环碎裂,塔内液位按正常漏量还能撑十五到二十分钟。分工:徒弟小赵去仓库拿备用机封(型号109-55),老李准备扳手和手拉葫芦,小陈盯着液位和pH。我带着小赵关进出口阀、泄压、排空泵体。拆泵盖时四根M20螺栓锈死两台,除锈剂泡了八分钟,用大锤加梅花扳手才震开。换新机封,回装、对中、紧固,全程实际用了三十五分钟,不是二十分钟。启泵后泄漏消失,塔内液位已经降到低报警值以下两公分。事后我跟小赵复盘:慢在拆螺栓,应该提前给所有螺栓抹防咬合剂;还有他递扳手递错了型号,浪费了两次。这事之后我组织了三次机封更换实训,把每一步拆装时间卡到分钟,现在班组平均能压到二十四分钟。

质量验收上吃过一次憋。硫磺造粒机调试,厂家给的验收标准是成品粒度合格率不低于95%。我筛了三天样品,表层颗粒没问题,底层细粉超了9%。顺着流程找,发现冷却转鼓的喷淋水喷嘴角度偏了,水量分布不均,导致部分物料过冷脆裂。带着钳工把十二个喷嘴逐个调整到水平向下15°,又在水管上加了一个针型阀控制流量,补了两块挡料板。再取样,筛分合格率到了97.6%。业主生产厂长来现场,说“你们比合同还严”。我直接回他:“细粉多投用两个月堵管道,返修更花时间。”

团队成长我是这么带的。每周五下午两点,雷打不动做故障复盘。把本周的异常处置记录翻出来,谁遇到的,怎么判断的,哪步慢了,有没有更好的方案,轮流讲。有一次小赵复盘离心机振动超标,他按说明书查了轴承和叶轮都没问题。我让他翻出DCS曲线看进料流量,才发现是供料泵气蚀导致脉动。这一个案例,整个小组记住了“振动不只是机械问题,先看工艺参数”。我给每台关键设备建了纸质病历本,记录每次故障现象、处理措施、更换部件、运行参数。新来的小周翻了三天病历,独立处理了一次循环水压力波动,比他自己啃说明书快多了。

试用期也漏了东西。有一次危废暂存间的台账,我忘了复核废催化剂的数量,安环部抽查发现差了两包。虽然最后找回来了——是隔壁班组借走没写借条,但这是我的责任。从那天起我把危废台账改成双人签字,出库必须拍磅单照片。还有安全培训考核还是笔试为主,工人背了就忘。下一步改成现场情景模拟打分,比如设置一个假想的硫化氢报警,看谁能在规定时间内正确佩戴空气呼吸器并撤离。

安全环保这事,一次松懈就能抹掉三个月的努力。接下来两周内要把在线监测数据接到中控室,把危废暂存间的地面防渗再刷一遍环氧。手上捏着票证和扳手,就得对得起现场每一个人。

    更多精彩工作总结内容,请访问我们为您准备的专题:工作总结

本文来源://www.hn373.com/zongjie/171037.html